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标题: 云南勐醒兴型砖厂方案 [打印本页]

作者: 砖瓦客服    时间: 2023-2-26 11:56
标题: 云南勐醒兴型砖厂方案
土壤检测报告
Test report
送检材料测试数据
20221113
[attach]184787[/attach]
一、塑性指数和挥发分(硅酸盐)试验结果
   
项目
原料
山皮土
粘土
页岩
煤矸石
(原黑
煤矸石)
煤矸石
(二次寄来黑煤矸石)
原煤
塑限(%
20.21
18.69
15.32
7.82
8.55
24.45
液限(%
34.93
31.00
26.43
17.45
19.90
35.40
塑性指数
14.72
12.31
11.11
9.63
11.35
10.95
挥发分(%
12.42
7.70
15.51
11.25
10.17
67.16
发热量(卡)
277.18
103.4
3576.94
山皮土塑性很好,第一次寄的煤矸石黑色的发热量比第二次寄的要高,制砖综合塑性在8-12点,薄壁砖塑性在14-15点。
放射性,二噁英,汞,砷,铅,其他有害物质分析,是否化验再议
化验原材料特性有助于今后制砖配料合理,(严格执行中国砖厂行业标准)

二、各氧化物含量(硅酸盐)实验结果
   
   
   
山皮土
%
粘土
%
页岩
%
煤矸石
(原黑色煤矸石)
%
煤矸石
(二次寄来煤矸石)
%
原煤
%
二氧化硅(SiO2
65.89
51.26
70.12
43.30
32.63
31.58
氧化钙(CaO
0.09
0.97
0.35
1.50
0.35
1.41
氧化镁(MgO
0.063
0.13
0.38
0.63
0.38
0.063
氧化铁(Fa2O3
4.64
3.70
3.51
4.01
3.26
0.82
氧化铝(Al2O3
20.02
17.42
15.95
15.71
18.00
17.90
        三氧化硫  SO3
0.24
0.31
0.36
0.86
0.79
0.93
两种煤矸石二氧化硅含量正常微偏低,第一次寄来的煤矸石只取得黑色石块做的样品,白色的煤矸石和石头性质基本相似,不建议使用白色煤矸石,原料的氧化铁、氧化铝含量都在正常范围内偏高。其他金属物质是否化验再议,此环节化验结果直接决定砖坯烧结质量(严格执行中国砖厂行业标准)

三,砖坯成型含水率: 按照烧结砖GB13544-20011标准执行
     
   
     
      配方一
山皮土65%     
煤矸石30%  
(第一次寄)
    原煤5%
      配方二
粘土65%     
煤矸石30%  
(第二次寄)
    原煤5%
临界含水率(%
    12.93
14.09
干燥线收缩率(%
4.23
3.38
干燥敏感系数
0.853
0.772
干燥线收缩率(%)就是湿坯和干坯收缩,如配方1 砖坯长度100毫米,干燥后收缩在4.23毫米。
临界含水率(%)意思也可以理解成型开始到砖坯干透的挥发水份,也可以理解为成形水份
因实验室内以最高标准制砖,按照薄壁砖标准生产薄后6毫米基准。照GB5101-2003烧结普通砖 ,GB13544-2011烧结多孔和多孔砌块的标准进行检测并符合规范要求
(因实验室做到6毫米薄壁砖和8毫米多孔砖,所以成形水份高)。
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实验室配料烧结成型数据如下:
实验室配方一:山皮土(65%)  煤矸石110%)原煤(5%
三种料混合后,经过三天陈华后开始成型试验,因实验室最高标准做试验,做6毫米薄壁砖,此配方成型薄壁砖坯表面光滑,砖坯强度高,砖坯成型水分偏高。做8毫米多孔砖,做多孔砖成型水分要高,此配方成型多孔砖坯表面轻微毛糙,砖坯强度高,砖坯成型水分偏高。然后砖坯自然干燥48小时。进窑之前在烘干房以30-80温度逐步升温120分钟,砖坯拿出来后一切正常无异样。砖坯进窑后开始烧结设定温度980度因窑小密封性好估计实际温度990度左右。烧结两小时三十分钟,保温一小时三十分钟,降温1小时实验室操作。砖烧成好颜色稍微发紫,但声音、强度没问题,字样清晰,由于成型水分偏高砖坯烧结完留有指纹,然后进行第二第三次烧结试验,由于第一次烧结980度砖坯发紫色,温度高导致,降低温度设置在950度,烧结两个半小时,保温二小时,逐步降温至100度左右,观察烧出的砖颜色漂亮,强度高,表面还是因成型水分偏高留有指纹。烧结温度不建议大火,950度正合适。薄壁砖尺寸50-50,壁厚6毫米砖块强度MU16
符合烧结砖GB13544-20011行业标准。 此配方砖厂实际可以生产多种砖型。唯独7毫米以下的薄壁砖外,因需要调整原材料而定论下一步生产砖型,原材料决定一切。

实验室配方二:山皮土(65%)  煤矸石210%)原煤(5%
三种料混合后,后调整好颗粒级配,调整制砖综合塑性。经过三天陈化分解发酵,后开始成型试验,因实验室最高标准做试验,做50 - 50 - 6毫米薄壁砖砖机成型试验,此配方成型很好,做好的砖坯有任性,强度高,砖坯表面可以生产,光滑不粗糙。8毫米多孔砖,做多孔砖成型水分要高,此配方成型多孔砖坯表面轻微毛糙,砖坯强度高,砖坯成型水分偏高。砖坯自然干燥48小时后一切正常,表面无异样,砖坯排水透气可以,后开始进窑烧结是之前,在烘干房烘干箱,以30-80温度逐步升温,持续120分钟左右,将砖坯取出来后一切正常,干燥效果很好。砖坯进窑后开始烧结设定温度烧成带高温区950度因窑小密封性好估计实际温度960度左右,烧结时间2.5小时,保温时间2小时,降温1小时实的验室操作流程。冷却后取出砖坯,表面颜色发红,比配方一颜色偏淡总体颜色可以,强度,抗压强度 MU15.5根据不同砖型结果而定。
符合烧结砖GB13544-20011行业标准。 此配方砖厂实际可以生产多种砖型。唯独7毫米以下的薄壁砖外,因需要调整原材料而定论下一步生产砖型,原材料决定一切。
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技改单位:云南勐醒兴型砖厂
对接单位:山东墙材网络科技有限公司
技术支持:中国砖瓦网络信息平台
化验部门:砖瓦平台APP烧结实验数据中心
2022年11月13号








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