砖瓦平台

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3930|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[生产] 知识~隧道窑节能该从哪些方面入手 【上】

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-14 14:25
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    1392

    主题

    1392

    帖子

    1万

    积分

    管理员

    Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

    积分
    13296
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-2-14 09:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东

    隧道窑是稳定传热的热工设备,而轮窑是不稳定传热的热工设备。按理讲,隧道窑比轮窑节省热能,但事实并非全如此,有些砖厂的隧道窑热耗高于轮窑,出现不正常现象。

    与发达国家隧道窑相比,我国隧道窑热耗明显偏高。现就隧道窑的节能途径谈些个人看法。

    1.焙烧制度应和原料性能相匹配

    有的砖厂原料制备、成型、干燥等工序过分“简化”,将大量“不健康”、带有隐伤的坯体送入窑内,或窑的焙烧制度和原料性能不匹配,致使优质原料制出的是劣质产品,造成资源和能源的浪费,十分可惜。

    随着人们生活水平的不断提高,对墙体材料的综合性能要求也越来越高。但国家严禁用农田好土制砖。提倡用煤矸石、粉煤灰、炉渣、淤泥、页岩等原料制砖,煤矸石、粉煤灰、炉渣等做原料不但消化了废渣,而且还可利用它所含的发热量,是一举两得的好事。但是对制砖来讲,这些不少属于难对付的劣质原料。用劣质原料制出好的产品,就必须根据其理化性能“门当户对”地选择工艺流程和生产设备,设计好最关键、最核心的设备——隧道窑,并要制定与原料性能相匹配的焙烧制度,才能使“粗粮细作”,做出高品质、低能耗的产品来。

    2.控制窑内合适的过剩空气系数

    我国绝大多数隧道窑采用固体煤作燃料(当然也有不少采用煤矸石等固体废渣作燃料的),只有极少数隧道窑的燃料采用天然气(发生炉煤气)或重油。为了使燃料趋于完全燃烧,实际上应供给比理论值较多的空气量。多出的那部分叫过剩空气。实际空气用量与理论空气用量之比值称为过剩空气系数(a)。

    气体燃料和空气非常容易混合,所以气体燃料燃烧时,a可以小一些;液体燃料燃烧时虽然要雾化成微小的颗粒,但比气体分子还是大得多,故其燃烧时的a值应比气体燃料的大;固体燃料和空气的接触更差,故它的a值最大,理想隧道窑a的取值大致是:气体燃料为1.05~l.10;液体燃料为l.l~1.2;固体燃料为l.2~1.5。但因漏气和还垛各部位阻力不一致,而使空气在窑道横断面不易分布均匀,故一般固体燃料经过烧成带的a值控制为2~3。

    如果a值太小,由于窑道同一横断面各部位或多或少存在一定程度的“不均匀性”,致使有些部位燃料在窑内得不到足够的助燃空气而不能完全燃烧。所谓不完全燃烧是指:①炭末燃烧,未发出热量;②在缺氧情况下生成氧化碳(CO),未生成二氧化碳(CO2),只发出17%的热量,83%的热量未发生。不但浪费了燃料,而且牵制了窑温上升速度。例如:有的隧道窑的外投煤炉渣中还残存着2090kJ/kg-6270kJ/kg(500heal./kg~1500kcal/kg)的发热量;有的隧道窑中制品内燃料未燃透,成品“黑心”、“压花”很重,往往每块普通实心砖中还残余627kJ(150kcal)或更高的发热量。均属此类情况。

    如果a值太大,多余的空气不但未起到助燃作用,而且“冷的进来、热的出去”,还带走不少热量。实践证明,在完全燃烧的情况下,经过烧成带的a值增加重,窑的热效率约下降6%。窑温同样上升缓慢。例如上海大中砖厂年产2000万块普通实心砖的隧道窑,原来经过烧成带的。值为3.5,后来将其降为2.5,每年节省标煤约60t。

    必须着重指出,有些砖厂隧道窑a值已很大,但由于空气未能和燃料合理地接触,燃料仍不能完全燃烧。这样,就得承担两部分损失:其一是多余空气带走的热量;其二是燃料未能完全燃烧而损失的热量。因此,往往要消耗更多的燃料。正确的做法是:千方百计缩小窑道同一横断面各位匀”程度,在此基础上,选择恰当的a值是节省热能和确保成品有较高的产量、质量的重要途径之一。     

    3.生产空心砖

      空心砖不但在使用过程中节省能耗,而且在焙烧过程中也降低能耗。随着其孔洞率的增加,燃料消耗也有所减少。原因是:①热能消耗量是与坯体质量成正比的;②空心坯体由于孔洞的存在,壁、肋薄,热气体与其接触面积大,传热、烧透快,有利于快速烧成和内燃的完全燃烧。

    例如:上海振苏砖厂从生产实心砖改为生产孔洞率为33%的空心砖后,产量增加了22%标块,热能消耗减少了20%。又例如:山东省邹平县红庙砖厂的一次码烧隧道窑,焙烧窑的规格为92.84m×2.5m×l.85m(从车面至窑内拱顶),干燥窑的长度为68m。生产普通实心砖时的产量:10.5万块/d,改产空心砖后每标块节省燃料为42%。(未完待续)  
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|砖瓦平台.  

    GMT+8, 2025-7-15 20:45 , Processed in 0.043027 second(s), 35 queries .

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表