砖瓦平台

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 5314|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[生产] 烧结砖生产线隧道窑温度调节

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-14 14:25
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    1390

    主题

    1390

    帖子

    1万

    积分

    管理员

    Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

    积分
    13177
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2020-11-9 13:07:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁
    预热段
    T1温度应和室温差距不大。

    如果温度较高(在150℃以上)的情况,首先判断硅藻土砖坯是在干燥窑低温燃烧,还是隧道窑着火点(高温点)前移。

    前一种情况发生时,干燥窑窑温定已居高不下,须先将干燥窑温度降低,可参看干燥窑窑温调节。并减慢隧道窑进车速度再作观察。


    如果是后一种情况,将排烟风机风管两侧6道闸门开至第三格。注意温度超过150℃时,关小排烟风机闸门。烟气温度也相应升高,开大排烟管道闸门把这部分高温烟气送进干燥窑时需注意——烟气内含有挥发份,极可能将干燥室内温度提升起来,并损坏排烟风机,产生“高温”(180℃以上)干燥现象。

    T2与T1相距八米,控制调节和T1相同,温度不可过高,会烧坏隧道窑3号窑门。

    T0距T2六米,T3距 T0四米,同为低温碳化室温度。当温度达到110——300℃时,开启助燃风机,可对焙烧段起到助燃作用。调节原理参看低温碳化室。

    T4距T3六米,测量温度主要为循环风机所抽走的烟气温度,循环风机耐烟气温度不超过250℃,T4温度不超过500℃否则会损坏风机。

    当高温提前至此段,如T3升至500℃,加快进车速度的同时减少排烟风机的抽力,加大送热风机抽力,让高温向窑尾方向后移。

    当此段温度均低于150℃时,间歇性开启循环风机或加大循环风机频率,开大排烟风机闸门至第二格左右。目的抽取焙烧段热量,同时加大水汽排出,从而达到升温。如调整10小时后均无变化,应减慢进车速度,在保证整段窑内最高温700℃以上时。使温度向前移,当T4升至300℃即可正常进车。

    焙烧段
    T5距T4十米,T5、T6、T7、T8之间各相距四米。

    高温点的前后变化:最高点温度前移,T4升至600℃以上,保持进车速度,循环风机频率降低为15赫兹或关闭,排烟风机闸门关小至第一格,排潮风机频率调至25赫兹以上,并且根据观察关闭窑门冷却风机一对或全部。操作以上都无变化时,则需加快进车速度(一小时一车),直至T4降至400℃以下正常。

    最高温度点后移,如T9升至800℃以上,将上述操作反向相对调节。在调节后无变动时,可减慢进车速度。

    温度不稳定情况出现:
    a、温度升高。为提高砖坯热值,砖坯内混合掺入少量煤粉(10%左右)。硅藻土热值有波动,在窑炉内燃烧,会出现温度过高 1000℃以上,整 段超过900℃的情况。对硅藻土的烧成质量和窑炉使用寿命都有损害。温度过高,采取方法:打开全部窑门冷却风机和助燃风机进行冷却,让冷空气进入窑内冷却;循环风机和送热风机频率提高到20赫兹以上,让热量分散于预热段和干燥窑中。随时观察温度变化做出调整。控制进车速度,将高温窑车顶到冷却段,会烧损冷却段送热管道。出现某一点温度较高的情况,比如T8温度超过900℃,开启助燃风机, T8处的助燃风管管闸开大,关闭其余的助燃管道闸门,使此一点的温度迅速冷却到正常范围。
    b、温度降低。当砖坯热值不高(砖坯中无煤粉混合的情况)或因外界气温降低,窑内温度也会降低。缩短进车速度,调节进风和抽风量,减少热量损失。将排烟风机风管闸门关小至第一格内或关闭(将第一和第二号窑门提升少许)。如温度继续降低,应关闭送热风机,开启一对窑门冷却风机。观察一段时间后,温度仍无变化,可在砖坯垛上适当加煤(50——100公斤左右/每车)。并可考虑使用液化气助燃。在整体最高温度低于300℃时,重新点火。待温度提升稳定后方可启用循环、助燃等风机。
    冷却段

    其最高温度不可超过500℃,否则将严重损坏连接送热管道,并且出车温度较高,对外界设备和工作人员有极大危险。保持低温极为重要,如果温度过高(700℃以上)时,开启窑门风机,减慢进车速度,直到温度降到安全范围。由于冷却段向干燥窑提供主要热量,因此温度不可过低,当温度T10低于150℃、T11低于80℃时,降低送热风机抽力或关闭,否则将影响隧道窑整体窑温。

    【生产】烧结普通砖的石灰爆裂            

    烧结砖通砖石灰爆裂现象是由于烧结砖原料中含有石灰石,并且由于没有粉碎到一定的粒度,所以焙烧后变成氧化钙(生石灰),出窑后吸取了空气中的水分变成氢氧化钙(熟石灰),体积剧烈膨胀,使砖局部产生爆裂。如果砌在墙上,又由于石灰(氧化钙)与水结合,也就是说与砂,水结合后,生成氢氧化钙,若含有石灰(氧化钙)较多的砖,尤其是石灰含量不均匀的话,会出现体积膨胀,而影响建筑质量。轻的石灰爆裂会造成制品表面破坏及墙体面层脱落,严重的石灰爆裂会直接破坏制品及砌筑墙体的结构,造成制品及砌筑墙体强度损失,甚至崩溃,并直接影响后期的装饰工程施工。
    大量的研究资料表明,石灰爆裂主要因为原料中大于1mm的粗颗粒石灰石的存在,含量越高,石灰爆裂越严重。从石灰爆裂的定义中我们知道,石灰爆裂是由碳酸钙(CaCO2)焙烧过程中分解形成CaO和CO,然后在出窑后CaO与空气中的水分发生水化作用变成氢氧化钙,从而引起体积膨胀,产生爆裂。

    石灰与水作用时,外观体积确实增大,在没有任何外力的情况下,膨胀率达到44%,而且大部分膨胀是发生在加水后30min内,石灰水化时伴随着巨大的压力,有人曾测定过当水灰比为0。33时,如果要完全控制石灰水化的膨胀,则需要加上140kg/cm以上的外力。这种力称之为“膨胀压力”。正因为是这种压力造成了烧结砖瓦出窑后的“石灰爆裂”。这种压力的直接原因就是石灰水化时体积显著增加。从水化过程中物质转移的观点来分析,当石灰遇水后,立即发生两类物质的转移过程。

    一是水分子或氢氧根离子通过石灰颗粒的多微孔结构进入内部,并与之发生水化反应生成水化产物;

    二是水化产物向原来充水空间转移。如果前者与后者相适应,即水化速度与水化产物速度相适应时,石灰一水化系统的体积就不会发生膨胀,但是由于石灰的结构特性,即多微孔、内比表面积大、水化速度快,石灰颗粒周同的反应产物还没有转移,而里面的反应产物又大量地产生了,这些新的反应产物将冲破原来的反应层,使粒子产生机械跳跃,因而产生膨胀压力。以上石灰爆裂反应机理来看,碳酸盐在坯体中的存在形态,对烧结砖瓦产品来讲是非常重要的。特别是碳酸盐以块状形式存在时,它的最大颗粒尺寸成为非常重要的影响因素,尽管在某些原料中碳酸盐的含量并不高,但仍然引起了严重的石灰爆裂。

    石灰爆裂的防治:要完全消除烧结砖瓦石灰爆裂的影响,主要是预防,要切实加强对原料中所含矿物存在形态的鉴别。鉴别的方法是用5%浓度的盐酸溶液在块状原料上滴定,如该块状物料含有碳酸盐,则会发出咙咙声音,并冒出气泡
    其反应式如下:

    CaCO3+2HC1CaC12+H2O+CO2根据德国艾森砖瓦研究所多年的研究结论,在烧结砖瓦产品中,要完全消除石灰爆裂的缺陷,在坯体混合料中石灰石的颗粒必须小于0.5mm。所以如果是块状,就必须采取相应的处理措施,如加强粉碎,使其最大颗粒在0.5ram以下;如有类似鹅卵石状的石灰石岩石时就应将其完全剔除。隧道窑对于企业来说控制石灰爆裂现象常用的解决办法是人工拣选、控制粒度、加强焙烧、水淋消解。尽可能地控制石灰石在原料中的含量是企业提高产品质量的要点,加强焙烧,提高成品砖强度,建立适合自己原料特点的焙烧制度是解决石灰爆裂现象的关键。适当提高烧成温度,增加烧成和保温时间,使砖坯在烧结中部分CaO与SiO2等物质在高温下发生固相反应,生成稳定的硅铝酸盐,消耗了部分CaO,减轻了石灰爆裂的压力。同时防止欠火砖的出窑,提高产品的质量,加强抵御石灰爆裂的能力。

    淋水的效果往往受淋水强度、淋水强度和砖垛大小、密度的影响,如果消解不彻底,反而会使爆裂更迅速。最好是将出窑的砖直接吊进水池浸泡15-20分钟,消除石灰爆裂的效果更好。

    如何彻底消除石灰爆裂现象,使烧结砖的质量有质的飞跃,早已成为企业生产过程中亟待解决的热门话题,还需要我们在生产和检验过程中不断摸索,努力改进生产工艺。

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|砖瓦平台.  

    GMT+8, 2025-2-23 23:12 , Processed in 0.052586 second(s), 39 queries .

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表